为验证这两种氯丁密封胶的密封效果,我们分别在两台ZH1110型柴油机上进行了试验。用液体氯丁密封胶涂胶部位为后盖面、齿轮室盖面、水箱面、气缸盖罩面、主轴承座和主轴承盖面油底壳面,固化后可形成均匀、稳定、连续勃附的可剥性薄膜垫圈。装机后进行了性能试验及适应性试验。累计运行时间都超过50 h,在试验过程中仔细观察,未发现涂胶部位有漏油、漏水现象。试验证明,这两种平面氯丁密封胶都有很好的密封效果,能够适用于单缸柴油机。
装机试验成功以后,我们开始进行小批量装机试验。在实验过程中发现,因硅橡胶凝固速度较快,不适应生产线的装机速度。而厌氧胶在有空气的情况下不会凝固,在装机密封后,无氧情况下才凝固,因此,我们决定用厌氧胶进行小批量装机试验。因油底壳面在试车后需拆机清洗,此处没有涂胶,其余部位涂胶,进行20台套的试验,试验中的部位及用胶、用时情况见表3。
在总装配生产线进行速度(在控制台显示1 000r/min )测量时,测20个车位,平均每过一个车位为50s(与工艺要求相符),涂胶后随总装生产线运行,至柴油机下线时,厌氧胶已初步凝固,而后柴油机进人试车工段。在试车过程中,未发现漏油、漏水现象。
随后这批柴油机进人市场,由销售处定点销售在一个地区飞进行跟踪服务,经“三包”调查反馈,未发现漏水、漏油现象。
接下来在总结经验的基础上,将厌氧胶用于批量生产,投放市场,取得了良好的效果,得到了广大农民用户的好评。
同时在实验中还发现,柴油机上的通气螺栓、双头螺栓、螺堵、高压油管接头螺纹等处出现渗漏时,用厌氧胶涂抹在清洗干净的螺栓、螺纹或螺孔处,填充零件空隙,固化形成薄膜,治漏效果很好。同时能承受较大压力,而且具有防震性强和防松的紧固功育巨。
结论
a.厌氧胶可用于批量装机生产,硅橡胶可用于产品维修。
b.单台装机工时125.75 s,在工人涂胶熟练后,此时间有所下降。单台用胶量4.725 g,成本与垫片相比,没有增加。
c.在单缸柴油机生产环节上,系国内首次采用平面氯丁密封胶方法防治柴油机的“三漏”问题,效果很好,为彻底解决单缸柴油机因垫片原因引起“三漏”问题提供一个成功的范例,值得大力推广应用。http://www.sdyuantai.net/